2026年01月06日 08:14:41 来源:河北新诚汇管道装备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:4
37Mn5的焊接性剖析
1.1 37Mn5为常用的石油套管资料,规范参照美国石油学会规范API5A,钢级J55。经过核算37Mn5的碳当量来剖析其焊接性。37Mn5的化学成分见附表。
选用国际焊接学会碳当量公式核算:
CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
CE=0.69>0.4
经核算碳当量超越0.4,资料焊接性较差。若要焊接,需求较高的预热温度和严格的工艺办法才能得到合格的焊接质量。

依据37Mn5合金元素含量对组织功能的影响剖析其焊接性:
37Mn5为石油套管资料,常用钢级J55。自身碳含量较高,0.34%~0.39%,使钢的过冷奥氏体转变曲线向右移动,过冷奥氏体稳定性增高;加入合金元素Cr,Mn,Ni,Cu等合金元素,使钢的过冷奥氏体转变曲线进一步向右移动,愈加增强了过冷奥氏体的稳定性,并且使Ms点(马氏体构成开始点)升高;这些影响都使37Mn5的淬硬倾向增大,焊接时较容易呈现裂纹。
37Mn5冷裂倾向大,首要类型是淬硬脆化裂纹。因为其自身强度高,焊接热影响区的高硬度值高及快冷,极易生成马氏体。焊接时宁可选用大的线能量,不应过火减小焊速,应适当增大焊接电流。为下降冷却速度,延伸焊接接头从800~500℃的冷却时刻,改进焊缝金属及热影响区的显微组织,使热影响区硬度下降,需焊前预热,焊后回火。
37Mn5热裂倾向不大,因其导热系数不是很高,不易生成低熔共晶体;再热裂纹倾向也不大,因其不含强碳化物。37Mn5抗拉强度≥517 MPa,屈从强度379~522MPa,选用与其强度匹配的焊丝ER55-G,该焊丝焊接工艺功能优秀,Ni含量较高,有很强的抗冷裂功能,熔敷金属具有优秀的归纳力学功能。
因为焊接37Mn5时,需求较大的热输入量, 母材及焊材强度值都较大,焊接时内应力极大, 焊接时需求边焊边锤击焊缝,焊后进行热处理消除内应力,避免因为应力过大导致焊后开裂。焊后热处理同时能改进焊接组织功能。
2 37Mn5的焊接工艺实验
依据上述37Mn5的焊接性剖析,拟定如下两种工艺计划:
(1)焊接方法的挑选:80%Ar+20%CO2气保焊。焊接资料的挑选:焊丝选用ER55-G,直径Φ3.2mm。焊接参数:电流250~320A,电压26 ~30V;焊接速度35~50cm/min;预热温度为100℃, 确保层间温度不低于预热温度,但也不允许高于预热温度30℃。焊后处理:空冷,不进行任何热处理。
(2)焊接方法的挑选:80%Ar+20%CO2气保焊。焊接资料的挑选:焊丝选用ER55-G,直径Φ3.2mm。焊接参数:电流250~320A,电压26 ~30V;焊接速度35~50cm/min;预热温度为100℃, 确保层间温度不低于预热温度,但也不允许高于预热温度30℃。焊后处理:回火处理,温度600±20℃,保温时刻为4h;升温速率50℃/h, 降温速率50℃/h。
用上述两种焊接工艺焊接的试块,实验结果如下:
第(1)种计划得出的结果:拉伸实验,断母材,合格;热影响区3个试样的冲击值26,47,23,不合格;侧弯四个试样分别有3.75mm 的裂纹,4mm裂纹,1.38mm裂纹,0.89mm裂纹, 不合格;实验证明此种工艺计划不合理。
第(2)种计划得出的结果:拉伸实验,断母材,合格;热影响区3个试样的冲击值51,40,40,合格;侧弯四个试样全部无缺,合格;实验证明此种工艺计划合理。焊后热处理能改进焊接组织功能,是37Mn5焊接能否得到满足技术要求的焊接接头的重要因素之一。
石油套管是保持油井运转的生命线,资料一般为37Mn5,规范API5A,钢级J55,长度随油井的深度长短不一,一般较长。为确保功能且便利运送,石油套管结构设计为单个管体与接箍进行螺纹衔接后运送到油田,在现场首尾相接,达到长度要求后运用。为加固螺纹衔接的强度及防松操控,接箍与管体螺纹衔接后必须焊接。因为石油套管的运用环境恶劣,除对管体自身质量要求较高外,对焊接的质量要求也极其严格。经过上述焊接剖析及实验,得出了能够满足要求的焊接工艺,这将为往后石油套管在焊接方向的发展提供极其重要的依据。