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回转窑污泥焚烧烟气净化技术的应用

2025年11月24日 08:23:46      来源:山东云洲环保有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:10

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回转窑污泥焚烧烟气净化技术的应用
回转窑污泥焚烧烟气净化技术的应用

因原有的静电除尘器设备性能较好,保留使用,故设计为两级除尘,烟气经静电除尘器去除部分颗粒物后进入布袋除尘器。


在袋式除尘器入口烟道中喷入消石灰、活性硅粉末,其随烟气进入袋式除尘器,在滤袋表面与烟气中的HCl、SO2/SO3等酸性物质发生反应,并吸附二英等物质,过滤后烟气中的粉尘浓度达到排放标准要求,继而进入湿法脱酸系统。


袋式除尘器中的反应产物(CaCl2、CaSO4、CaSO3、废活性硅粉末等)及未反应的颗粒在清灰时落到除尘器灰斗中除去。为尽可能脱除酸性物质,增加消石灰、活性硅在滤袋表面的停留时间,除尘器过滤风速控制在0.5m/min左右。


4.3 湿法脱酸系统


湿法脱酸系统由洗涤塔、脱硫剂制备及供应系统(此处的脱酸主要是指脱除SO2及少量的HCl)、碱液循环系统、排污系统及烟气加热器等组成。


袋式除尘器出口烟气温度为180℃~190℃,为避免进入洗涤塔的烟气温度过高,设置烟道冷却,烟气降温后进入湿式洗涤塔进行烟气脱硫。


从工艺短流程和占地面积的角度考虑,采取钠基脱硫,脱硫剂选用NaOH溶液,由输送泵送至洗涤塔,洗涤液经循环泵循环使用。洗涤塔设置填料层,浆液经喷嘴均匀喷淋到填料层上,增加烟气停留和反应时间,使之与脱硫剂充分接触,脱除烟气中的酸性物质,使SO2≤100mg/Nm3。

随着国家环保政策的日益严格及土地资源的紧缺,传统的危险废物安全填埋的场地越来越少,危险废物焚烧将成为危险废物最终处置的主流技术。宝钢股份有限公司作为国家钢铁行业的,在自行处置本行业产生的危险废物的同时,协同处置社会相关行业的其他危险废物。


宝钢股份有限公司现有含油污泥回转窑焚烧系统,已运行三十多年,设备性能大大降低,焚烧后的烟气净化设施已不能满足的环保标准。基于此,拟对其进行适应性改造,除了焚烧工艺,最关键的是改造烟气净化系统,保证其排放的烟气能满足相关排放标准要求。


2 工程概况


项目整体改造分为两步:步将生产能力由现有的7000吨/年恢复至2万吨/年,第二步再将生产能力提升至4万吨/年,烟气净化系统,则是按照回转窑的全生产能力进行设计。根据回转窑4万吨/年的全生产能力计算,焚烧产生的烟气量为32,000Nm3/h,原有的静电除尘器无法满足改造后的污染物排放指标要求,需新增布袋除尘器、脱酸系统、SNCR脱硝系统,以满足上海市《危险废物焚烧大气污染物排放标准》(DB31-767-2013)要求。


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