2025年04月21日 08:31:56 来源:东莞市宇匠数控设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
伯特利数控 加工中心 钻攻中心
前言:
XK6040型加工中心是三坐标数字程序控制加工中心,由齐齐哈尔第二加工中心厂1994年生产,适用于小生产,加工多品种,几何形状比较复杂,精度要求比较高的零件。该加工中心采用FANUC3M-ACNC系统,3M-A是_种用于加工中心,高精度、高性能的软件固化的CNC系统,主要由电源单元、主印刷电路板、伺服控制单元、直流伺服电机、操作面板和手动脉冲发射器组成。目前,XK6040型加工中心电气控制系统线路老化,主印刷电路板、伺服控制单元电器故障频繁,维修困难,维修成本高,而且很难买到原有电器配件。为此,采用宝元LNC-M528ACNC系统和安川伺服驱动对机床进行电气改造。
1 XK6040型加工中心工作原理
该加工中心采用机电一体化结构,加工中心电气元件主要有:①左壁柜,主要安装继电器控制元件、总电源开关;②变压器箱,装有数控控制变压器及伺服变压器;③CNC柜,装有控制单元及伺服单元;④悬臂操作站,可旋转150°通过CNC系统对加工中心进行操作;⑤主轴控制面板,安装在加工中心左侧壁柜上方,通过按钮开关可手动控制主轴正反启停及冷却操作。该加工中心具有z, 三坐标的卧式CNC加工中心,其中z坐标为工作台纵向进给,F坐标为升降台垂向进给、Z坐标为滑鞍横向进给,分别由3个伺服控制单元控制直流伺服电机坐标并可同时联动。加工中心主要传动零件均采用合金钢制造,保证加工中心传动
的精度和使用寿命。进给系统工作台纵向、横向及升降运动采用滚珠丝杠传动,并由双螺母及垫片消除间隙,齿轮传动采用双片齿轮消除间隙保证加工中心运动的精度和刚性。主传动系统中,主轴是由7.5 kW电机通过一对皮带轮和两对三联滑移齿轮及_对双联滑移齿轮传动,使主轴获得18级转速,其转速范围 30?1500 r/min。
2改造方案
考虑到XK6040型加工中心大部分故障均由电气故障造成停机,因此决定改造XK6040型加工中心的电气控制部分,具体方案如下。
(D保留原有主轴电机、保留原冷却系统、润滑系统,同时保留原有主轴控制面板。
©保留原有伺服变压器,其余电气元件全部从控制柜中拆除;安装一新电气控制柜,更换全部的电气元件并重新设计排列,即同时保证空间满足使用要求;更换原来的悬挂操作站,按照宝元LNC-M528A操作部件对悬挂操作站进行重新设计制作。
0) 选用安川伺服驱动器及配套伺服电机,配置与原加工中心电机功率相同。轴为SGDM-30ADAGSK系列伺服控制器及配套SGMG-30ACA21 0.29 kW系列伺服电机,7轴为SGDV-470A01A系列伺服控制器及配套SGMGV-55ADC6C 5.5 kW系列伺服电机。
?完善设备改造后全部电气资料,方便后期维护。
3改造实施过程
(D保持原加工中心所有操作方式及动作,编制加工中心PLC的控制程序;编制加工中心操作面板控制按键的动作程序;编制PLC报警信息和相关的故障诊断描述(图D。
©按照原加工中心电气原理重新设计加工中心电气控制策略,绘制控制原理图、电柜内元器件的布置图、接线图。
0)设计、制作、安装与电气改造配套的机械加工件,主要是伺服电机支撑座和丝杠连轴器;安装伺服电机。
(4安装新的电气控制柜,依据新的电路图安装伺服控制器,并重新配置电控柜内所有电气元件及各类引线和电缆0。安装宝元LNC-M528ACNC系统操作面板。同时拆除旧电气控制柜内电气元件和旧操作面板。
4现场调试
CD电路检查。由于电气控制柜内元件重新设计和安装,其控制功能及连接导线较多,在加工中心通电前要认真的进行核实、检查,避免烧坏电器元件。
@送电要按一定的顺序送电。先断开所有低压断路器,合上总电源,再送控制电源,检测控制回路是否正常。当正常无误后再将其他的断路器按功能要求逐个合上。
(3)加工中心参数设定和数据配置。根据宝元LNC-M528ACNC系统、安川伺服驱动的技术要求对加工中心数据进行配置,分别对伺服参数、轴参数、驱动参数、手轮参数等进行参数设定和数据配置。
(4 PLC控制程序联机调试。根据加工中心功能的PLC程序设计,调试运行PLC程序,结合CNC系统面板进行联机调试。调试程序时要按步骤分段进行调试,手动运行、自动运行、工作台进给、加工中心安全保护、操作互锁等分段调试。对编制的PLC报警信息、故障诊断、信息描述进行调试校对,分段调试完毕后便可以进
行程序的整体调试。
®运行加工程序对加工件试切。使用宝元LNC-M528ACNC系统编制工件加工程序对加工件进行连续的复杂加工,并结合工件加工情况对NC数据进行优化。